我公司聯(lián)合礦山機械研究院有關(guān)專(zhuān)家通過(guò)幾十年的理論研究和實(shí)際探索,不斷改進(jìn),首先在建材行業(yè)取得成功。70年代以來(lái),國內一直在探討滾動(dòng)軸承式球磨機,但由于軸承設計、制造商機軸承密封等一系列難題沒(méi)有攻克,致使此項技術(shù)無(wú)法推廣應用。
技術(shù)難點(diǎn)突破:
節能球磨機的特點(diǎn)是低速、重載、體大,軸承既要有足夠的承載能力,又要可以調心,這樣才能滿(mǎn)足磨機動(dòng)、靜工況下的負荷,同時(shí)補償因兩端不同心及運行中產(chǎn)生的撓度。采用ISO281、ISO76 、ISO15及GB/T6391等標準,確定了軸承額定動(dòng)負荷、額定靜負荷、額定壽命的計算方法,嚴格規定了結構形式、材質(zhì)、徑向有隙、熱處理、加工工藝、驗收規范,與大型專(zhuān)業(yè)軸承廠(chǎng)家一起聯(lián)合攻關(guān),終于解決了具有自調心功能的球磨機專(zhuān)用特大型滾動(dòng)軸承的設計制造問(wèn)題。
技術(shù)特點(diǎn):
(1)用本技術(shù)可以制造新磨機,也可以對現有的球(棒)磨機進(jìn)行技術(shù)改造。
(2)技術(shù)改造時(shí),不改變現磨機的傳動(dòng)部分和筒體部分,不動(dòng)軸承座底板,只更換心軸承座,增加密封件和滾動(dòng)軸承。
(3)取消現磨機的稀油站。每3周打一次潤滑脂,管理方便,現場(chǎng)干凈。
(4)正常工況下,10年不用更換主軸承,日常無(wú)維修,節約了大量的人力物力,不會(huì )因檢修軸瓦而停機耽誤生產(chǎn)。
(5)技改后,節約電量15%~20% ,節約潤滑油67%,綜合節能達17%~22%.
通過(guò)對鐵礦球磨機的節能技改,證明滾動(dòng)軸承球磨機節能技術(shù)完全可用于冶金礦山行業(yè)?偨Y這次計書(shū)改造過(guò)程中的利弊,對設計、制造和安裝提出了新的思路和方法,我們要盡快和本行業(yè)的同仁共同努力,改進(jìn)結構上的不足,為冶金礦山粉磨領(lǐng)域的節能將耗做貢獻。這項技術(shù)對球磨機的發(fā)展來(lái)說(shuō)是個(gè)很好的前景,在未來(lái)的幾年中,這項技術(shù)將大大的進(jìn)入應用領(lǐng)域,真正做到節能環(huán)保,為礦山機械行業(yè)的發(fā)展提供更有力的動(dòng)力。
文章來(lái)自豫暉球磨機網(wǎng):http://www.taqcw9.com